摘要:在天然氣制氫的原料價格比使用液态烴高30%的市場條件下,使用預轉化催化劑爲制氫原料的多樣化、降低産氫成本創造瞭(le)條件。相對於其他種類催化劑,預轉化催化劑對毒物反應敏感、失活速率更快,因此要求原料中硫、氯的質量分數應嚴格控制在0.1 μg/g以内;對比預轉化出入口工藝介質焓值變化,闡述通過輕烴預轉化反應過程中的放熱反應-吸熱反應相耦合,可有效降低轉化爐單元熱負荷22%以上;在原料流經催化劑並(bìng)反應完全需要800~1 200 mm裝填高度的基礎上,爲使催化劑在一個生産周期内充分發揮活性效能,結合裝置催化劑實際裝填高度,運行初期和中期的失活速率分别控制在54 mm/月和122 mm/月爲宜;分析工藝條件對反應效果的影響,對催化劑失效過程的監控,能切實提升制氫裝置運行效率與周期,降低産氫成本,增加煉油廠整體生産效益。
關鍵詞:制氫裝置 預轉化 失活速率 焓值
中化泉州石化有限公司140dam3/h制氫裝置由中國石化工程建設有限公司(SEI)設計,轉化爐採用法國德西尼布技術,變壓吸附(PSA)採用美國UOP工藝[1],於2014年4月投産,是當前國内規模最大並(bìng)最早開車成功的烴類蒸汽轉化制氫裝置。爲瞭(le)滿足原料多樣性和适應性,特增加預轉化反應單元,在液化石油氣、石腦油價格持續低於天然氣價格的市場條件下,預轉化催化劑的應用可更多選用重烴作爲制氫原料來降低原料成本。
預轉化催化劑失活的主要因素包括氯與硫的中毒、燒結、矽沉積等,其中生産(chǎn)過程中能夠(gòu)控制的是氯和硫的脫除。實際問題及解決措施如下:
(1)氯來源於(yú)原料和水蒸氣。首先確保原料中氯質量分數低於(yú)5μg/g,然後通過脫氯反應器将氯脫除至0.1μg/g以下,因後續的脫硫反應在反應機理上同樣具有脫氯作用,有效保證瞭(le)原料中的氯不會穿透;其次煉油廠循環利用水資源,易使中壓蒸汽中的氯逐漸富集,這是一個長期、易被忽視的過程,但是設計有預轉化反應器的要特别注意,必須定期對中壓蒸汽氯含量進行監控。
(2)預轉化催化劑要求原料硫質量分數小於(yú)0.1μg/g, 通常國内煉油廠有效分析精度爲0.5μg/g,爲此採取兩種手段並(bìng)用的方式來確保硫的脫除。首先在脫硫反應器上部裝填脫硫劑,下部裝填精脫硫劑來保障微量硫的脫除效果;再通過兩台脫硫反應器串聯,控制前部反應器出口硫質量分數小於(yú)0.5μg/g,來確保原料通過第2台反應器的最終脫硫效果滿足預轉化催化劑使用要求。
(3)因爲預轉化保護劑和催化劑價格相差10倍,在預轉化催化劑上部裝填部分保護劑,對(duì)硫、氯、矽、重金屬等微量毒物進行脫除,可延長(zhǎng)預轉化催化劑使用壽命,提高主催化劑使用效率。
(1)預轉化反應過程要求溫度控制在350~550℃。在此條件下烴類完成裂解、轉化、加氫、甲烷化和變(biàn)換反應,裂解、轉化反應爲吸熱反應,甲烷化、變(biàn)換反應爲放熱反應,吸熱和放熱形成耦合,互供熱量。通過反應機理可以看出預轉化以富甲烷氣爲産(chǎn)品方向,選擇較重的原料,将促使反應溫升增大,可降低轉化單元熱負荷與原料成本。
(2)根據實際運行數據,視預轉化反應器爲入口溫度440 ℃,出口溫度505 ℃的絕熱反應器,對(duì)反應前後焓值變(biàn)化進行計算。混合原料氣組成見表1,預轉化氣組成見表2,預轉化反應的焓變(biàn)值見表3。
表1 混合原料氣組成


根據計算結果可以看出,經過預轉化反應後焓值增加,說明預轉化反應整體表現爲放熱反應,放熱負荷30.77 MW,預轉化單(dān)元的存在可降低轉化爐熱負荷約22.6%,對(duì)降低制氫能耗作用較大。
兩組數據對比發現,原料中碳的比重從10.82%增加到13.52%時,出口組成焓值增加25.59 kJ/m3,即0.99 MW。說明當出口、入口溫度一定時,原料氣組分中含碳比例越大,預轉化放出的熱量越多,預轉化溫升越大。
(1)原料氫(qīng)含量越高溫(wēn)升越高
在重整PSA(變(biàn)壓吸附)尾氣和液态烴混合作爲進料時,原料氣中的氫體積分數38%~44%,相應的預轉化床層(céng)溫升受氫含量影響在49~68 ℃範圍内變(biàn)化,見圖1。
圖1 配氫濃度與溫升關系

(2)水碳比的影響作用
水碳比與預轉化氣組成數據見表4,根據實際數據來看,預轉化反應器入口水碳比值提高10%,出口組成中,甲烷體積分數可降低4~5百分點,甲烷的減少可相應降低轉化爐熱負荷。爲此在總水碳比3.2~3.8不變(biàn)的基礎上,提高預轉化配汽量與轉化爐入口配汽量的比例,可減少預轉化出口甲烷含量,降低轉化爐燃料消耗。進入生産(chǎn)末期,預轉化催化劑活性降低後,出口含量增加,此時适當減小預轉化配汽量/轉化爐入口配汽量,可降低預轉化反應器空速,減小含量增加速率。
表4 水碳比與預轉化氣(qì)組成數據(jù)

預轉化反應器催化劑裝填總高度爲4350 mm,其中上部Z503B保護(hù)劑裝填高度1410 mm,下部Z503R主催化劑裝填高度爲2940 mm。上部Z503B在進行部分預轉化的同時可吸附原料中微量毒物,起到保護(hù)Z503R主劑和延長(zhǎng)預轉化進行周期的目的,Z503R則是高活性的鎳基催化劑。
預轉化催化劑使用12個月時,催化劑失活高度爲650 mm;至第17個月,催化劑失活高度爲1350mm;至第21個月,催化劑失活高度爲1750 mm; 原料從(cóng)反應開始至反應平衡需要通過催化劑高度的反應距離爲800~1200 mm。催化劑活性高度變(biàn)化見表5。
表5 催化劑活性高度變化

催化劑失活高度見圖2。由圖2所示,催化劑投入使用1至12個月期間,失活速率較慢[6],因爲上部的Z503B保護劑起到保護作用,催化劑失活高度650 mm,平均失活速率爲54.2 mm/月;在13至22個月時,失活速率明顯加快,說明保護劑逐漸失去作用,原料中所含微量物質對主催化劑失活影響加劇,催化劑失活高度爲1100 mm,平均失活速率爲122 mm/月。預轉化反應床層溫度變(biàn)化趨勢見圖3,根據圖3可以瞭(le)解催化劑床層溫度變(biàn)化情況,但是測溫點最深插入位置爲催化劑裝填高度的2/3,所以剩餘1/3催化劑的使用情況不能有效監控,隻能通過中部催化劑失活速率進行評估,根據下部催化劑失活速率122 mm/月計算,剩餘活性可繼續使用11~14個月。
圖2 催化劑失活高度曲線

(1)原料中的硫和蒸汽中的氯都會縮短預轉化催化劑使用壽命,日常的監測(cè)可以掌握催化劑失活速率;反應器上部裝填低價保護劑,可減少蒸汽中氯對主催化劑的影響,延長(zhǎng)催化劑使用周期。
(2)增加原料中的氫含量,有助於(yú)将反應平衡向甲烷化反應方向推動(dòng),反應溫升也将随之增大。
(3)調整水碳比應考慮預轉化出口甲烷含量變(biàn)化,在總水碳比一定的基礎上,生産(chǎn)初期預轉化入口配汽量可以高一些,降低過程氣中甲烷含量,可相應降低轉化爐的熱負荷,減少燃料消耗。
(4)在總水碳比不變(biàn)的前提下,整個生産周期中,預轉化入口水碳比可採(cǎi)取初期高、後期低的控制方式,充分利用預轉化催化劑活性來降低轉化爐反應所需熱負荷。
(5)預轉化催化劑床層測溫點爲由上至下插入的熱偶,其最深處測溫點處於(yú)催化劑總裝填高度的2/3,隻能檢測生産初、中期催化劑活性變(biàn)化,進入生産末期不能有效檢測下部催化劑活性變(biàn)化,隻能通過出口分析來判斷催化劑是否失活,因此無法進行實時的生産優化,不利於(yú)對失活速率進行控制、掌握生産周期;預轉化催化劑價格高,裝填裕量不會太多,所以測溫點設計到催化劑最底部或插入深度達到80%的位置是十分必要的。
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