摘 要:甲醇合成催化劑失活是導緻甲醇合成裝置停車的重要因素之一,嚴重影響生産企業的經濟效益。對來自兩種甲醇工廠的催化劑樣品進行瞭表征分析,包括X射線熒光光譜、X射線衍射、紅外光譜、物理吸附和電感耦合等離子體發射光譜等,以探究其失活原因。結果表明,經過約兩年工業使用,催化劑出現瞭徑向強度減小、粉化、銅晶粒尺寸增大、比表面積下降和有害雜質元素(硫和鐵)富集的現象。失活催化劑中銅晶粒尺寸最高可達32.72 nm,相應的比表面積由102.3 m2 /g下降到最低的16.0 m2 /g,硫和鐵元素含量(質量分數)由小於0.05%和362 × 10-6分别增加至最高0.36%和2629 × 10-6。兩個工廠採集的催化劑表現出不同的失活特征,需要採取有針對性的措施延長催化劑使用壽命。
關(guān)鍵詞(cí):甲醇;催化劑;失活;銅晶粒;中毒
煤炭是一種重要的化石資源,爲我國經濟發展作出瞭巨大貢獻。社會對生态環境日益重視,随著碳達峰、碳中和目标的提出,對煤化工産業的發展形成瞭挑戰。甲醇合成是煤炭清潔高效利用的重要組成部分,也是促進煤化工産業高端化、多元化和低碳化發展的路徑之一。工業上合成甲醇,一般以合成氣爲原料,採用固定床反應裝置,以Cu/ZnO/Al2O3作催化劑,在220~300 ℃和5~10 MPa 的條件下進行,其中催化劑是甲醇合成的核心技術之一。銅基甲醇合成催化劑活性好、選擇性高,随著反應裝置的長期運行,其催化性能會逐步降低。爲保證生産,甲醇合成單元一般2~3年停車更換一次催化劑。在計劃生産期間,如果催化劑能長時間保持較高的耐熱活性和選擇性,會給生産單位帶來持續的甲醇産量和經濟效益;反之,則會使生産單位受到較大的經濟損失。
銅基甲醇合成催化劑在使用過程中存在燒結、中毒、積炭,以及物理破壞催化劑結構等問題,從而失去活性。研究發現,相比其他金屬催化劑,銅基催化劑銅晶粒更容易燒結長大。催化劑床層溫度波動過大,操作溫度過高,會導緻銅晶粒受熱燒結;反應環境中CO2含量過高,導緻水分壓升高,會使銅晶粒出現水熱燒結的現象。燒結導緻催化劑銅的比表面積降低,以及一些特定活性位的消失,催化劑逐漸失活。喻健等認爲單質銅燒結主要通過CuCO發生,推測通過Ostwald熟化完成。抑制燒結失活,一方面可以通過改善催化劑制備方法提高催化劑的穩定性,另一方面可以通過優化合成工藝條件(如氣體組成、溫度等)提供适宜的反應環境。
引起催化劑中毒的元素有硫、氯、鐵和鎳等。硫元素在原料氣中一般以H2S和COS的形式存在,這些形式的硫易與單質銅反應生成Cu2S,覆蓋活性中心,導緻催化劑快速失活。氯元素一般由催化劑生産原料和工廠工藝蒸汽帶入,反應過程中易與催化劑中的鋅元素結合生成低熔點的氯化鋅,削弱氧化鋅的“隔離體”作用,加速銅晶粒的燒結。氯元素毒性較強,但與硫中毒相比,氯中毒比較少見。鐵和鎳元素由原料氣中的CO腐蝕管道,形成Fe(CO)5和Ni(CO)4帶入催化劑床層,受熱分解後形成高分散的單質鐵和鎳,吸附在催化劑表面堵塞孔道,同時催化甲烷、石蠟和高碳醇等副産物的生成,降低瞭催化劑的目标産物選擇性。原料氣中的有害雜質可以通過使用保護劑脫除,控制其含量在規定的範圍内。
在氫碳比較低的條件下,甲醇合成反應易發生還原析碳和歧化析碳兩種副反應,産(chǎn)生的積炭覆蓋催化劑表面活性位,造成催化劑性能下降以及催化劑床層(céng)阻力上升,在空速較大的合成條件下,積炭影響一般不明顯。物理破壞催化劑結構一般出現在搬運和裝卸過程中,催化劑墜落或受擠壓而破碎,産(chǎn)生的粉末被反應氣帶出催化劑床層(céng)。在裝填進合成塔之前,對催化劑進行過篩,裝填過程中合理操作,避免踩踏,可以減輕和避免催化劑結構物理破壞。
導緻甲醇合成催化劑失活的因素較多,不同工業生産裝置使用催化劑的失活原因是否相同,是否因採(cǎi)用的催化劑和合成工藝不同而有差異,尚未見到詳細報(bào)道。本研究採(cǎi)集兩種工業甲醇合成裝置中卸出的催化劑,採(cǎi)用多種表征手段分析其質構變化和失活原因,以期爲延長工業甲醇合成催化劑使用壽命提供參考。
1 實驗部分
1.1 催化劑樣品
本研究對取自不同甲醇廠(chǎng)的兩種工業甲醇合成催化劑進行測(cè)試分析,将A甲醇廠(chǎng)取得的催化劑樣品标記爲催化劑A,将B甲醇廠(chǎng)取得的催化劑樣品标記
爲催化劑B。新鮮的催化劑A樣品外觀爲兩端凸起的黑色圓柱體,外形尺寸(直徑 × 高)約爲0.6 cm × 0.4cm,比表面積爲123 m3 /g,主要由銅、鋅和鋁等的金屬氧化物和少量石墨組成,催化劑徑向抗壓碎力爲304 N/cm。新鮮的催化劑B樣品外觀也爲兩端凸起的黑色圓柱體,外形尺寸約爲0.50 cm × 0.45 cm,比表面積爲102.3 m3 /g,也主要由銅、鋅和鋁等的金屬氧化物組成,含有少量的石墨,催化劑徑向抗壓碎力爲340 N/cm。採用與本研究相同方法得到的新鮮甲醇合成催化劑,銅晶粒尺寸爲5~8 nm,硫和鐵元素含量(質量分數,下同)要求控制在0.05%以下。
失活的催化劑A樣品A-01和A-02分别取自甲醇合成單元水冷塔的上下床層,A-03 和 A-04分别取自同一甲醇合成單元氣冷塔的上下床層,催化劑運行約17271 h。失活的催化劑B樣品B-01和B-02分别取自甲醇合成單元水冷塔的上下床層,催化劑運行約16560 h。上述測試樣品,具體取樣位置見圖1。爲瞭安全地卸出失活催化劑,提前使用微量O2對還原态的催化劑進行瞭鈍化處理。取得的失活催化劑樣品見圖2,可見樣品存在較多粉化現象。催化劑A的樣品表面較多地呈現出黑棕色,在破裂的截面處可以觀察到紅棕色。催化劑B的樣品主要表現爲紅棕色,結合本研究X射線衍射分析的分析結果,推測是單質銅的顔色。


1.2 催化劑表征
催化劑徑向強度測(cè)試採(cǎi)用顆粒抗壓強度測(cè)定儀(DLⅢ型 ,大連鵬輝科技公司),按照國标HG/T 2782—2011 的方法,每種樣品均採(cǎi)用四分法随機選取25顆進行測(cè)試,對測(cè)試結果取平均值獲得該條件下樣品的徑向強度。
催化劑含粉率測(cè)定方法爲:採(cǎi)用10目的金屬篩,将100 g樣品分3次手動預篩1~5 min,對篩下物進行收集稱重,計算3次篩下物的總重量占樣品總重量的百分數,即爲含粉率。
X-射線熒光光譜(XRF)分析採(cǎi)用 X-射線熒光光譜儀(S8 TIGER型,德國Bruker公司),採(cǎi)用半定量全掃描方法分析樣品,樣品於(yú)90 ℃烘幹8 h,磨好
的樣品摻(càn)入硼酸壓片,将制好的樣片放入樣品杯,在真空條件下測(cè)試。
X 射線衍射(XRD)分析採用X射線衍射系統(D8型,德國Bruker公司),在40 kV、40 mA的條件下,採用Cu Kα射線(λ =15.406 nm)對樣品粉末進行
測試。
比表面積測(cè)定採(cǎi)用表面分析儀(BEL sorp-max型,日本MicrotracBEL公司),測(cè)定前樣品在 120 ℃下預處理 12 h。比表面積採(cǎi)用 Brunauer-Emmett Teller(BET)公式進行計算 ,採(cǎi)用Barrett-JoynerHalenda(BJH)模型計算孔徑分布。
煤中全硫測(cè)定採(cǎi)用高頻紅外碳硫分析儀(JS-HW2000B 型,南京金石分析儀器廠),方法採(cǎi)用紅外光譜法(GB/T 25214—2010)。
催化劑微量鐵元素分析採用電感耦合等離子體發射光譜儀( iCAP 7200 ICP-OES 型 ,美國Thermo Fisher Scientific公司),稱取0.100 g 的催化劑樣品於(yú)消解管中,依次加入8 mL硝酸置於(yú)消解器中加熱至近幹,加入硝酸溶液定容至50 mL,依次編号並(bìng)取其過濾液進行測試。
2 結果與讨論
2.1 強度及含粉率分析
催化劑的強度和含粉率與合成塔内的壓降密切相關,催化劑粉化程度較高,會導緻合成塔的壓降升高,進而增加循環壓縮機負荷,降低甲醇收率,嚴重時還會導緻合成裝置停車。失活催化劑樣品的徑向強度和含粉率測試結果見表1。與新鮮催化劑相比,失活催化劑的徑向強度均出現瞭大幅下降,這是因爲新鮮催化劑在還原之後氧化銅變爲單質銅,同時殘留的碳酸鹽以CO2的形式逸出,使催化劑結構變得疏松,強度減弱。進一步看出,催化劑A失活後的樣品徑向強度呈現上層低下層高的趨勢,催化劑B失活後的樣品徑向強度随反應管位置變化基本不變。催化劑A失活後的樣品粉化程度高於催化劑B的,也呈現出瞭反應塔上層含粉率高,下層含粉率低的趨勢。除運輸、裝填過程中催化劑結構遭受物理性破壞,在甲醇合成反應過分劇烈的情況下,也會引起催化劑的破碎和粉化。在軸向床反應塔中,合成反應一般主要發生在上層,下層催化劑的利用率相對較低,這可以解釋催化劑呈現上層含粉率高、下層含粉率低的現象。不同的成型方法、裝填方式和合成工藝可能導緻兩種催化劑呈現不同的含粉率。

2.2 XRF結果分析
採用 X 射線熒光光譜分析瞭兩種甲醇合成催化劑的元素組成,結果見表2。由表2可知,兩種催化劑主要含銅、鋅和鋁元素,還含有鈉、硫和鐵等元素,含量較低。與新鮮催化劑相比,失活催化劑均出現瞭n(Cu):n(Zn)降低。催化劑中的銅、鋅元素以鈉米顆粒的形式均勻分布,出現單一銅或鋅元素流失的可能性較小。結合水冷塔内樣品A-01、A-02中ZnO比例高於氣冷塔内樣品A-03、A-04的,推測原料氣經過前端脫硫罐後,夾帶少量ZnO粉塵進入瞭催化劑床層,導緻失活催化劑ZnO比例偏高。

依據元素比例,可以發現兩種催化劑不同的設計理念。與催化劑A相比,催化劑B的銅元素比例較高,鋅和鋁元素相對較低。一般認爲,在甲醇合成催化劑中,Cu/ZnO是活性組分,甲醇合成反應發生在 Cu和ZnO 的接觸界面處,ZnO 不僅是活性助劑,促進瞭反應的發生,同時還分布在單質銅晶粒周圍,抑制銅晶粒長大。因此,催化劑組成中,Cu和Zn元素比例的選擇對催化劑活性和穩定性的影響較爲顯著(圖3)。
BEHRENS等研究瞭甲醇合成催化劑中的銅鋅比例,認爲合适的n(Cu):n(Zn)在70:30左右,銅鋅比例過高,活性組分Cu/ZnO的前驅體鋅孔雀石不能實現足夠多的同晶取代,銅鋅比例過低,在催化劑沉澱制備過程中會形成副産物綠銅鋅礦前驅體,導緻催化劑性能下降。近年來,一些學者緻力於開發新的催化劑合成技術,如低溫共沉澱和定向同晶取代等,以提高活性前驅體鋅孔雀石中鋅元素的含量,使之達到或突破銅鋅比例。由表2可知,催化劑A的n(Cu):n(Zn)約爲70:30,催化劑B的n(Cu):n(Zn)約爲76:24,後者可能會缺乏足夠多的ZnO 與銅晶粒産生協同效應,減少瞭催化劑活性位,反應過程中單質銅晶粒易於長大。
2.3 XRD結果分析
採用X射線衍射對失活催化劑樣品進行瞭檢測分析,對比瞭物相變化,結果見圖4。由圖4可以觀察到明顯的Cu 和ZnO 的特征衍射峰,表明失活催化劑中主要存在Cu和ZnO的物相,Al2O3可能由於含量相對較少,同時多處於無定形态,未被檢出。盡管進行瞭鈍化處理,樣品内的銅元素仍主要以單質銅的形式存在,這可能是因爲高溫鈍化過程中,催化劑外表面的單質銅先與氧氣接觸,反應形成一層氧化銅薄膜,抑制瞭氧氣進入催化劑結構内部。以單質銅(2θ = 43.341°)處的特征衍射峰爲基準,採用Scherrer方程,對銅晶粒的大小進行瞭計算,結果見表3。對比樣品A-01、A-02和A-03、A-04,A-03、A-04的銅晶粒尺寸略高,這可能是因爲氣冷塔的操作溫度略高於水冷塔的,加快瞭氣冷塔内催化劑中銅晶粒的生長。對比樣品B-01和B-02可以發現,合成塔上層樣品的銅晶粒尺寸略低於合成塔下層樣品的 ,這可能是因爲合成塔内的溫度分布不太均勻。由於甲醇合成是放熱反應,沿著催化劑床層從上到下溫度逐步升高,使得合成塔出口處的氣體溫度高於合成塔入口處的氣體溫度。對比催化劑A和催化劑B的失活樣品,可以發現,催化劑B的失活樣品中銅晶粒尺寸(≈ 30 nm)要高於催化劑A的失活樣品(≈ 15 nm)。一方面,這與甲醇合成工藝有關,操作溫度過高,反應環境中CO2含量過高,均會促使銅晶粒燒結長大。另一方面,銅晶粒尺寸的變化也可能與催化劑的設計有關。見XRF結果分析,催化劑 B 的 n(Cu):n(Zn)略高,銅元素沒有足夠的ZnO作爲間隔屏障,可能導緻其銅晶粒的穩定性略弱於催化劑A。

2.4 織構參數分析
對於非均相反應,催化劑的比表面積與催化活性有著密切關系,本研究測得兩種催化劑樣品的織構參數見表3。由表3可知,失活催化劑樣品的比表面積和孔體積出現瞭不同程度的下降。催化劑A的比表面積從使用前的 123.3 m2 /g 下降至最低的34.3 m2 /g,相應的孔體積也出現明顯下降。同時,可以發現從氣冷塔取出的失活催化劑A-03、A-04比表面積要低於從水冷塔取出的失活催化劑A-01、A-02,這可能是因爲氣冷塔的操作溫度高於水冷塔的,對催化劑的孔結構影響更大。失活催化劑 B 的比表面積下降幅度更大,從102.3 m2 /g下降至最低的16.0 m2 /g。綜合對比催化劑A和催化劑B,下降幅度從大到小爲B-01/B-02、A-03/A-04、A-01/A-02。比表面積的下降一方面與引入雜質堵塞孔道有關,另一方面也與催化劑自身的物相變化有關。
催化劑比表面積與銅晶粒尺寸的關系見圖5。由圖5可知,比表面積與銅晶粒尺寸存在較強的相關性,當銅晶粒尺寸較大時,失活催化劑的比表面積相對較小。這一關系與其他學者的研究結果相似,可以推測銅晶粒長大對催化劑的微觀孔結構有著(zhe)較強的破壞作用。這可以解釋不同失活催化劑比表面積出現不同幅度下降的現象。樣品A-01的比表面積低於(yú)A-02,原因可能是因爲其處於(yú)水冷塔上層,受雜質堵塞孔道的影響較大。如XRF結果分析,ZnO 粉塵的帶入也可能導緻催化劑孔道堵塞。


2.5 硫及微量金屬元素含量分析
除催化劑本身的物相結構變化外,外來雜質的引入也會造成銅基甲醇合成催化劑的失活,其中以硫和鐵等元素的影響最爲引人關注。硫元素以H2S、COS、CS2和硫醚等形式存在於原料氣中,與催化劑中的單質銅接觸後容易發生反應生成硫化亞銅,使其失去催化活性。造氣過程或原料氣中的CO侵蝕設備和管道産生Fe(CO)5,使鐵元素被帶入到甲醇合成反應器中。此外,裝劑前反應器清掃不
徹底或裝劑過程操作不規範也會引入鐵元素。鐵元素的引入一方面堵塞孔道,覆蓋活性位,造成催化劑活性下降,還會導緻費托蠟和高碳醇等副産(chǎn)物的生成,降低合成反應效率,堵塞設備(bèi)管道,甚至導緻裝置停車。
催化劑樣品硫元素和微量金屬元素含量見表4。由表4可知,樣品A-01、A-02的硫含量顯著高於(yú)B-01、B-02,這可能是因爲兩個甲醇廠的原料氣硫元素的淨化程度不同所緻。A甲醇廠採(cǎi)用水冷塔和氣冷塔串聯的工藝,原料氣中的硫元素大部分被水冷塔内的甲醇合成催化劑吸收,這可能是樣品A-03、A-04的硫含量低於(yú) A-01、A-02 的原因。與硫元素的結果相似,樣品A-01、A-02的鐵元素含量要顯著高於(yú)B-01、B-02,樣品A-03、A-04的鐵含量要略低於(yú)A-01、 A-02。其他測得的金屬元素(如錳、鎂和鉛)含量低且沒有明顯的變化規律,可能是催化劑生産過程中引入的極微量雜質。總體來看,B甲醇廠對硫和鐵元素的控制要略優於(yú)A甲醇廠。有文獻報道,當催化劑上硫元素質量分數爲0.21%~0.29%時,合成甲醇的總碳轉化率下降約 19%,甲醇選擇性下降約13.5%;當鐵元素質量分數爲0.207%時,催化劑合成甲醇的總碳轉化率下降約17.5%,甲醇選擇性下降約29.2%。硫和鐵元素的富集可能是催化劑A失活的重要原因之一。

3 結論
對兩種來自不同甲醇廠(chǎng)的失活甲醇合成催化劑進行瞭(le)表征分析,包括強度、含粉率、元素組成、物相構成、孔結構和雜質元素,探究瞭(le)導緻催化劑失活的原因,得到如下主要結論。
(1)軸向床合成塔中的失活催化劑上床層(céng)含粉率高、下床層(céng)含粉率低;銅晶粒尺寸與催化劑所在床層(céng)的操作溫度密切相關,溫度越高,銅晶粒尺寸相對(duì)越大;失活催化劑的比表面積與銅晶粒尺寸具有較強的相關性,銅晶粒尺寸大,則比表面積低。
(2)催化劑 A 表現出相對較高的穩定性,長周期運轉之後,銅晶粒尺寸仍控制在15 nm左右;但在使用過程中富集瞭較高含量的硫和鐵元素,硫元素質量分數由小於 0.05% 上升至最高的 0.36%,鐵元素由362 × 10-6上升至最高的2629 × 10-6,對甲醇生産帶來不利影響。
(3)催化劑B配套的合成工藝對雜質元素實現瞭有效控制,但在生産過程中,銅晶粒尺寸增長明顯並引發瞭比表面積的大幅度下降,銅晶粒尺寸增至最高的32.72 nm,比表面積下降至最低的16.0 m2 /g,催化劑失活。
兩套甲醇合成裝置採(cǎi)集的失活催化劑表現出不同的失活特征。對於(yú)A甲醇廠,需要加強原料氣淨化,将原料氣中的雜質含量控制在較低水平;對於(yú)B甲醇廠,一方面需要選擇高穩定性的甲醇合成催化劑,另一方面需要優化合成工藝操作條件,如選擇合适的氣體組成和操作溫度。對甲醇合成催化劑進行失活原因分析,有助於(yú)甲醇生産單位採(cǎi)取針對性的措施延長催化劑的使用壽命,實現甲醇合成裝置的長期穩定運行。
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