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焦化汽(柴)油加氫精制裝置生産

發布時間:2017-07-17 17:22

龔(gōng)朝兵,谷和鵬,花飛(fēi),劉孝川

(中海煉化惠州煉化分公司,廣(guǎng)東(dōng)惠州516086)

摘要:随著車用柴油的排放标準日益嚴格,煉油廠面臨著柴油質量升級問題,主要指标是降低硫含量(≤10%)、提高十六烷值(≥49%)、降低稠環芳烴含量(≤11%)。惠州煉化2.0Mt/a焦化汽(柴)油加氫精制裝置生産的精制柴油占全部柴油産量的40%左右,其硫含量偏高((40ug/g左右),改用柴油深度加氫脫硫催化劑FHUDS-6,以生産國V标準柴油。對使用該催化劑的滿負荷标定數據進行分析。加氫精制反應器第一、二床層裝填再生後的精制劑FH-40C,第三床層裝填催化劑FHUDS-6。裝置标定結果表明,FHUDS-6催化劑具有良好的加氫脫硫活性和穩定性,在氫分壓7.6MPa ,氫油體積比590、加氫保護反應器反應床層平均溫度332.7℃、加氫精制反應器反應床層平均溫度365℃、加氫保護反應器空速1.746h-1、加氫精制反應器空速1.931h-1的條件下,柴油中硫的質量分數爲5.2ug/g,十六烷值爲54.8,産品質量滿足國V柴油排放标準要求。

關鍵詞:柴油質量  升級加氫  催化劑  硫  十六烷值

1前言

   随著(zhe)車用柴油的排放标準日益嚴格,煉油廠面臨著(zhe)柴油質量升級的挑戰。2015年1月1日起,國家全面實施硫含量(質量分數)在50ug/g以下的國Ⅳ車用柴油标準;2018年1月1日起,全國将執行硫含量小於(yú)10ug/g的國V車用柴油排放标準。

  對車用柴油質量升級而言,主要指标是降低硫含量、提高十六烷值(≥49%)、降低稠環芳烴含量(≤11%)[1,2]。本文對惠州煉化加氫原料構成、原料油性質及柴油生産現狀進行分析,提出柴油産品質量升級至滿足國V排放标準的技術方案。

2惠州煉化柴油生産現狀分析

  惠州煉化現有一套2.0Mt/a焦化汽(柴)油加氫精制裝置、一套4.0Mt/a以減(jiǎn)壓蠟油和焦化蠟油爲原料的高壓加氫裂化裝置和一套3.6Mt/a以常壓煤柴油和催化柴油爲原料的中壓加氫裂化裝置。三套加氫裝置的柴油産(chǎn)品性質見表1。

  從表1可以看出,高、中壓兩套加氫裂化裝置生産的柴油硫含量低,一般在0.5ug/g以下,十六烷值高達57以上,是優質的柴油組分;但焦化汽(柴)油加氫精制裝置生産的精制柴油硫含量偏高,在30ug/g左右。由於(yú)加氫精制柴油占柴油産品産量的40 %(質量分數)左右,依據現有加氫裝置實際狀況,惠州煉化能夠滿足全部生産國Ⅳ标準的清潔柴油,但如果全部生産國V排放标準的清潔柴油,需要改進加氫精制柴油質量。其途徑主要有:①直接提高反應溫度,以提高加氫脫硫深度;②降低柴油餾分切割點,減少加氫脫硫難度;③現有裝置增加1台反應器;④新建加氫裝置;⑤採用高活性的柴油深度加氫脫硫催化劑。綜合考慮投資費用、改造周期、裝置調節靈活性並(bìng)滿足長周期運行的需要,更換高活性的柴油深度加氫脫硫催化劑是優選方案。該方案可以滿足不小於(yú)3年的穩定生産,滿足國V排放标準清潔柴油的需要。

  爲應對國内柴油質量升級,中國石化撫順石油化工研究院(FRIPP)於2010年開發瞭新一代柴油深度加氫脫硫催化劑FHUDS-6,並於2011年3月通過中國石化組織的技術鑒定。該催化劑以Mo-Ni爲活性組分,具有孔容大、比表面積大、機械強度高等特點,适合於劣質柴油原料的加工。其在青島煉油化工有限責任公司的工業應用結果表明[3 ,4l .FHUDS-6催化劑具有優異的加氫精制活性,産品十六烷值提高幅度大,是生産符合國V标準低硫清潔柴油的理想加氫精制催化劑。因此,惠州煉化在焦化汽(柴)油加氫精制裝置選用FHUDS-6催化劑,以生産國V标準柴油。

3 FHUDS-6催化劑性能标定

    3.1焦化汽()油加氫精制裝置概況

   惠州煉化2.0Mt/a焦化汽(柴)油加氫精制裝置以焦化汽(柴)油爲原料,生産柴油、石腦油,於(yú)2009年4月一次投産成功。其反應部分採(cǎi)用國内成熟的爐前混氫方案,産品分餾採(cǎi)用重沸爐汽提方案,所用催化劑爲FRIPP開發的HPS -02A/B脫矽劑及FH-40C加氫精制催化劑。加氫保護反應器共有兩個床層,内裝保護劑和脫矽劑;加氫精制反應器共有三個床層主要裝填加氫精制劑。

  2011年10月,該裝置停工檢修時,加氫保護反應器第一床層(céng)催化劑部分撇頭。2012年8月,加氫精制反應器進行瞭(le)提溫試驗LSl,在第一床層(céng)入口溫度336 ℃(比設計末期第一床層(céng)入口溫度高6℃)、平均反應溫度362℃(比設計末期平均反應溫度低3℃)的條件下,精制柴油産品硫含量爲39ug/g,氮含量爲246ug/g,不滿足裝置長周期生産國V柴油的要求。2014年10月,裝置再次檢修,更換瞭(le)加氫保護反應器全部脫矽劑及保護劑;加氫精制反應器

第一、二床層(céng)裝填再生後(hòu)的精制劑FH-40C,裝入量分别爲27.02t和43.54t;第三床層(céng)裝填深度脫硫脫氮催化劑FHUDS-6,共48.44t,占精制催化劑總裝填量的40.71 % 。

    3.2标定結果

  2014年10月,焦化汽(柴)油加氫精制裝置停工檢修,12月初開工,平穩運行1個多月後,爲瞭(le)考核催化劑性能、物料平衡和能耗水平,以及裝置在高負荷下工藝、設備、環保各系統的運行狀況,於(yú)2015年1月底對裝置進行滿負荷标定。

  裝置标定時主要工藝參數見表2,原料油與産品柴油性質見表3。裝置原料主要爲焦化汽(柴)油,摻煉部分直餾柴油。标定期間,焦化汽(柴)油平均瞬時量爲269.29t/h,設計值爲243t/h,加工負荷約爲設計負荷的110%。标定結果顯示,标定期間精制柴油産品硫含量爲5.2ug/g,能夠滿足柴油國V标準硫含量限值(≤10ug/g) ;氮含量平均值爲93.62ug/g ,比未換劑前精制柴油氮含量(約爲400~500ug/g)有大幅下降,滿足中國石化柴油外採指标要求。

             

                

3.2.1加氫(qīng)反應器工況(kuàng)分析

  裝置在110%負荷下标定時,加氫保護反應器、加氫精制反應器的操作條件分别見表4、表5。

  由於(yú)負荷偏高,主體積空速較設計值高;加氫保護反應器入口氫油體積比與氫分壓較設計值高,有利於(yú)反應的進行;平均反應溫度低於(yú)設計值4.3℃,床層(céng)總溫升低於(yú)設計值8.3℃。加氫精制反應器平均反應溫度與設計值相同,均爲365℃,總溫升低於(yú)設計值6.7℃。總體來說,加氫保護反應器、加氫精制反應器的主要操作條件與設計值相近,反應溫度達到催化劑設計初期值。

3.2.2産品收率、能耗、氫耗分析裝置标定數據見表6、表7。

  标定液收爲96.9%,比初期設計值((97.4%)低0.5%,比停工換劑前的8個月平均值((97.49%)低0.59%,比停工換劑前一個月的液收((97.11%)低0.21%。主要原因是,提高反應溫度進行深度脫硫脫氮的同時,加氫裂化副反應增加,造成産(chǎn)品液收下降。加氫精制反應器第一床層(céng)入口溫度對精制柴油的硫含量、氮含量影響較大,第一床層(céng)入口溫度從342℃提高至363℃,精制柴油硫含量從30ug/g降至5.2ug/g。若精制柴油硫含量控制在≤10ug/g,則入口溫度可控制在358℃。

  裝置氫耗初期設計值爲2.744%,純氫耗爲1.21%,而實際裝置氫耗爲1.64%,純氫耗爲0.99% ,低於(yú)設計值。主要原因是:①裝置補(bǔ)充氫是按100 %重整氫設計的,而在裝置标定期間,補(bǔ)充氫是由重整氫和制氫氫氣兩部分組成,氫純度平均爲95.73%,純度較重整氫的92.89%要高,用量少且密度低;②标定混合原料性質較好,其硫、氮、烯烴、嗅價均低於(yú)設計值,尤其是烯烴含量遠低於(yú)設計值。國V柴油生産工況氫耗爲1.64%,高於(yú)換劑前的1.55%;反應溫度高、精制深度大,導緻氫耗增加。

  裝置标定能耗爲13.785kg标油/t原料,低於換劑前的16.5lkg标油/t原料。能耗下降幅度較大,主要原因有:①更換瞭新催化劑,活性提高,反應放熱量得到瞭大幅提高,大幅降低瞭反應加熱爐的負荷,燃料氣消耗量下降較多;②檢修後設備性能提高,特别是循環氫壓縮機汽輪機檢修後,3.5MPa蒸汽耗量下降較多,能耗下降。


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